循环流化床锅炉除尘器的一次成功改速/span>
某企业的NG-160/9.81/540-M型循环流化床锅炉。原设计一台锅炉配置一台布袋除尘器,每台除尘器配置月/span>8个仓室,用来捕捉锅炉所产生的烟尘,设计除尘效率丹/span>99%。由于现有煤质与设计煤质和校核煤质差别较大,在锅炉负荷在130t/h以上时除尘器阻力过高,烟尘排放量严重超标。于2013年通过某公司检测除尘器出口烟尘排放浓度严重超标,影响了后续湿法脱硫的正常运行。为此在2013年中的检修期间,寸/span>2#锅炉布袋除尘器进行改造,由于考虑到改造周期及现有空间不足等原因,对原有布袋除尘器进行充分利旧,决定进行褶皱式除尘器改造、/span>
改造前的参?/span>
?/span>1改造前锅炉及除尘器运行参数
锅炉负荷除尘器阻劚/span>入口烟尘浓度烟尘排放浓度除尘效率
t/h Pa g/Nm3 mg/Nm3
设计倻/span>160 ?300 24.54 ?0 99%
运行倻/span>1[1] 139 1540 42 920 97.8%
运行倻/span>2 160 1800-2000 —?nbsp; —?nbsp; —–/span>
备注:由于除尘器入口及出口粉尘浓度表计准确度辂/span>除尘布袋www.gqchuchenqi.com除尘骨架低,?/span>160t/h负荷仅采用引风机电流和除尘器阻力参数
除尘器改造后的效枛/span>
除尘器改造完成后,除尘器运行主要参数均能达到设计值(除尘器阻劚/span>?200Pa;烟尘排放浓?/span>?0mg/Nm3),锅炉及除尘器主要运行参数如表2所示、/span>
?/span>2改造后锅炉及除尘器运行参数
锅炉负荷除尘器阻劚/span>入口烟尘浓度烟尘排放浓度除尘效率
t/h Pa g/Nm3 mg/Nm3
设计倻/span>160 ?200 24.54 ?0 99.9%
运行倻/span>1[2] 154-160 1003-1183 15-17 23.5-25.8 99.9%
结论通过生产实际运行效果可以得出以下结论,在不更改布袋除尘器整体结构及外形尺寸的前提下,通过将原有传统圆筒形布袋更换成褶皱式布袋可以增加除尘器容量,增大过滤面积。通过此次改造,大大的降低了除尘器阻力,提高了除尘器运行的稳定性,也提高了除尘器除尘效率;减少了引风机的出力,锅炉运行的经济性也可以得到提升、/span>
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